通過對大型深井泵的振動故障分析及可能產(chǎn)生振動的各種原因,提出了在現(xiàn)場對電動機及泵進行簡易判斷的方法。
攀鋼在金沙江上游建有一大型深井泵站,泵站由2個內(nèi)徑18m,深31m的深井及上部廠房構(gòu)成。金沙江水經(jīng)4根Dg1200管道進人深井,深井上部在截面為1450mm×410mm的鋼筋混凝土框架梁上安有30JD-19×3型防砂深井泵20臺。我們在經(jīng)過長時間的安裝及維護檢修過程中,對其振動的原因作了一些探索。
一、深井泵有關(guān)技術(shù)性能參數(shù)
型號:30JD-19×3,三級葉輪
流量:1450m3/h
傳動軸長:24.94m,共9根軸
泵軸徑:080mm
泵軸材質(zhì):40Cr
轉(zhuǎn)速:985r/min
推力瓦油溫:<50℃
冷卻水壓力:0.8MPa
揚水管內(nèi)徑:500mm
揚程:80m
橡膠軸承潤滑介質(zhì):清水
不含電機時單機重:14t
立式電機型號JKL15-6
額定功率:500kW
額定電壓:6000V
額定電流:60A
電機轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量:58kg·m2
電機重:4t
電機及泵體垂直與水平方向允許振幅值:<0.l0mm
此深井泵要求水質(zhì)含沙量不大于0.1%,粒度不大于0.2mm,且水泵的第一級葉輪應(yīng)浸人動水位lm以下。目前在七、八月洪水期間深井泵抽取金沙江水含沙量最高已接近20%。
二、振動故障的判斷
泵與電機運轉(zhuǎn)中發(fā)生振動,在有條件時,首先應(yīng)斷開兩者之間的聯(lián)軸器,分析振源是來自于泵還是電機,并仔細檢查立式電機底座與泵的連接固定螺栓是否擰緊,安裝后的水平度是否超差。
1.電機振動源及判別
(1)轉(zhuǎn)子工作轉(zhuǎn)速是否接近臨界轉(zhuǎn)速??梢酝ㄟ^計算電機軸的扭轉(zhuǎn)剛度及電機扭振頻率是否同電機臨界轉(zhuǎn)速、泵角頻率及電網(wǎng)頻率接近產(chǎn)生共振。尤其是初次使用的電機,發(fā)生振動故障時,要進行分析計算。電機轉(zhuǎn)子的工作轉(zhuǎn)速應(yīng)至少低于臨界轉(zhuǎn)速25%或高于臨界轉(zhuǎn)速40%左右。在分析時還要考慮到電機轉(zhuǎn)子的質(zhì)量不能簡化成集中質(zhì)量情況,而是沿轉(zhuǎn)軸分布,因而分析臨界轉(zhuǎn)速時應(yīng)分析到二階和三階等主要臨界轉(zhuǎn)速。
(2)電機轉(zhuǎn)子的不平衡。
電機轉(zhuǎn)子的不平衡是最主要和常見的振動原因,如:17#、19#電機,用速度測振儀(位移計)測得電機振動速度為9.8-l0mm/s,對照IS02372振動速度標準,III類機械應(yīng)小于4.5mm/s,而在9.8-l0mm/s狀態(tài)下,用測振儀測得電機振幅值達到0.30mm。為了摸清電機轉(zhuǎn)子的不平衡程度,我們在現(xiàn)場制作了兩副鋼架分別架設(shè)兩條平行鋼軌(要注意鋼架應(yīng)有足夠的剛度),鋼軌上表面處理成光滑潔面,用水平儀配合將鋼軌面調(diào)整水平并固定。檢查時將電機轉(zhuǎn)子置于兩條鋼軌之上,用手推動轉(zhuǎn)子來回滾動多次,每次待其靜止后,在轉(zhuǎn)子下面作上標記。用粘性物粘貼在偏重位置的對稱點上,再對轉(zhuǎn)子進行多次轉(zhuǎn)動直至轉(zhuǎn)子在隨意位置都能停止時,確認電機轉(zhuǎn)子已達到靜平衡狀態(tài)。以等效質(zhì)量取代粘貼物,完成電機轉(zhuǎn)子的平衡工作。如采用上述方法仍不能解決問題時,就需要將電機轉(zhuǎn)子作動平衡檢驗。上述兩臺電機即在轉(zhuǎn)子一側(cè)增加45-5g平衡重量后,振幅值減至0.05mm,用位移計測得振動速度值在2.1mm/s左右。
(3)對已正常使用過一段時間的電機,其振動原因要檢查軸承間隙是否過大,轉(zhuǎn)軸座固定螺釘是否松動,轉(zhuǎn)軸是否有磨損和彎曲或某一部分繞組短路、氣隙不均,轉(zhuǎn)子與定子間環(huán)形間隙不均勻一般不得超過10%。
特別值得注意的是,電機振幅值在接近標準值時,即認為還在合格范圍內(nèi)的情況下,帶負荷以后往往電機振幅值將超標,這是因為整個深井泵傳動系統(tǒng)振動的因素是相互影響并共同作用的結(jié)果。